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高精鋁:縮短占爐周期 提高生產(chǎn)效率
瞄準瓶頸工序,致力開展精益改善活動,不斷壓縮瓶頸工序時間,持續(xù)提高生產(chǎn)效率,已成為高精鋁精益推進工作的新亮點。
今年9月份開始,高精鋁熔鑄區(qū)域以2號線熔煉爐為試點進行改善,目前平均縮短占爐周期30分鐘,熔化效率提升5%。
占爐周期是指高精鋁熔鑄生產(chǎn)過程中熔煉爐廢料熔化和合金化工序時間,該時間占到整個鑄次生產(chǎn)時間的60%左右。由于保溫爐凈化工序、鑄造工序受工藝及產(chǎn)品質(zhì)量要求限制,改善空間較小,縮短熔煉爐占爐周期便成為提高生產(chǎn)效率的主要途徑。
改善過程
熔鑄區(qū)域首先從調(diào)查現(xiàn)狀入手,對歷史數(shù)據(jù)進行梳理匯總,確定改善目標,組織人員采用腦力激蕩法,從人、機、料、法、環(huán)五個方面,對影響占爐周期的所有因素進行羅列分析。運用六西格瑪工具確定關(guān)鍵因素,有針對性地制定對策,最終明確從熔煉爐廢料熔化效率、一次配爐成功率及工序操作時間三方面進行改善。在現(xiàn)場建立動態(tài)管理看板,分鑄次對每個作業(yè)步驟的時間損失及問題進行實時記錄,時刻提醒現(xiàn)場操作人員關(guān)注生產(chǎn)進度,從各個環(huán)節(jié)和細節(jié)進行改進完善。通過3個多月的跟蹤驗證,該項目實現(xiàn)了改善目標,并輸出固定優(yōu)化措施13項,為持續(xù)優(yōu)化奠定了基礎(chǔ)。