【精益改善成果巡禮】高精鋁精益改善成果五——乳液系統加油方式優化
高精鋁加大合理化建議的推廣力度,定期組織“優秀提案”評審和表彰活動,提高員工參與精益管理的積極性,形成了問題發現與持續改善的閉環機制。在提合理化建議活動中,熱軋區域員工提出對乳液系統加油方式進行優化,實施改善后,乳化效率提升10%,乳液單耗每噸降低0.4升。
熱軋生產線
高精鋁熱軋區域乳液系統加油以前是采取人工手動控制閥門的方式,憑經驗進行調節,無法實現精準控制。員工提出將原設計的基礎油箱管道連接到泵前加油口,改變加油方式,實現在操作室就能準確設置加油量和速率。建議提出后,熱軋區域組織進行討論分析, 確定可行后立即組織實施。李鵬飛、于騰飛等課題負責人通過現場觀察、分析、試驗,對管道和流量進行計算設計,制定了詳細的優化方案,并在優化過程中收集數據,密切觀察優化效果,實時進行調整再優化,最終實現工藝參數達到最佳優化狀態,設備運行穩定。
檢查乳液系統設備運行情況
精益改善 持續改善