【精益改善成果巡禮】中孚鋁業(yè)公司精益改善成果九——陽極生產(chǎn)線故障停機時間下降20%
精益改善成果
陽極生產(chǎn)線故障停機時間下降20%,是中孚鋁業(yè)公司精益改善目標之一。對此,陽極檢修工段擬定改善課題后,組建了精益改善團隊,培訓精益知識。針對生產(chǎn)線設(shè)備性能,精益改善團隊運用“焦點改善12步法”“故障5Why分析法”等精益改善工具,實施多維度改善,最終超額完成目標。
陽極生產(chǎn)線故障停機,對生產(chǎn)任務(wù)帶來了影響。為降低設(shè)備故障,提高生產(chǎn)效率,精益改善團隊對問題產(chǎn)生的原因仔細分析,運用精益知識擬定了以下改善措施:
改善措施
1.建立設(shè)備點檢清掃潤滑指導書22份,開發(fā)清掃工具20件;
2.建立設(shè)備故障手冊22份,并持續(xù)完善;
3.建立故障維修標準作業(yè)331份,并不斷完善;
4.對產(chǎn)生的故障進行統(tǒng)計,建立設(shè)備故障5Why分析機制,每周組織點評、總結(jié);
5.定期對全體員工進行OPL(單點課,一種現(xiàn)場培訓方式)、5Why分析等技能培訓;
6.對生產(chǎn)員工進行設(shè)備操作培訓。
總結(jié)
通過以上改善措施,陽極生產(chǎn)線故障停機時間下降20%的改善目標超計劃完成。