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中孚高精鋁材公司:實施精益改善 提升換產效率
中孚高精鋁材公司精整區域1#、2#拉彎矯是生產罐蓋料、拉環料等高附加值產品的關鍵工序,生產中隨著來料規格變動,平均每20天需組織一次換產,其中,換輥時間直接影響換產效率。
精益改善
為減少換輥時間,提升換產效率,精整區域設備維護人員借助精益思維進行改善。從換輥方法研究和換輥時間分析入手,瞄準換輥過程中每個作業步驟。通過“卡表計時”的辦法進行效率觀察和流程分析,統計相關時間數據,并組織人員討論,確定需要改善的項目,有針對性地排查問題,挖掘改善點。
提產提效
通過3個月的持續改善,精整區域從工器具準備、人員配合、天車協調等方面進行了改進。根據換產計劃,周密策劃換輥作業。換輥前,做好生產物資準備,避開其它機臺天車使用時間;將需更換的備件由原來的檢修制作區存放,調整到機臺附近定點對應存放,減少吊運時間。換輥時,根據現場作業內容適時協調電氣、操作人員參與,分成2組至3組人員同步進行;對難度較大的作業,由專業工程師現場指導。每次換輥后,及時總結,逐步建立換輥作業標準流程。換輥作業由改善前平均用時7至8個班次減少至4個班次,換產效率提升了近50%。
持續優化
下一步,中孚高精鋁材公司將對1#、2#拉彎矯換輥作業進行持續跟蹤,在維持現有改善成果的基礎上繼續進行優化,不斷完善標準,并將改善思路和方法向其它機臺換產工作拓展,全面提升換產效率。