【精益改善成果巡禮】中孚鋁業精益改善成果一——導桿維修效率提升
管理未有窮期,精益永無止境。近年來,集團公司結合不同發展階段的目標任務和工作要求,不斷探索企業管理工作的新思路、新做法,尤其是精益管理的穩扎穩打、系統推進,促進了企業整體管理水平的提升。
即日起,豫聯微信將持續刊登公司各單位精益改善成果。敬請關注!
中孚鋁業公司在企業內部全面導入和推行精益管理,努力打造成本領先優勢,不斷提升企業效益水平,為企業可持續發展注入新活力。
中孚鋁業公司導桿維修工段依據3P布局( 生產準備流程),融入精益原則及精益工具,縮短制造時間,取得了較大突破。成立了改善團隊,運用七大浪費等精益知識進行現場攻關。改善團隊結合實際提出了降低單件工時、提升稼動率的改善方向,研究工藝流程,識別七大浪費并制定對策。測算各工位節拍,調整作業內容,以標準作業的形式固化。借助“程序分析”和“意粉圖”等工具,自主開發卡鋸自動停機裝置。改變銑床位置,實現鋸校同步,調整導桿維修區布局(如下圖所示),降低單件作業時間14分鐘,提升崗位稼動率50%以上,導桿切割量降至1mm,年報廢量減少86%,約340根。