中孚鋁業(yè)公司:精益管理為降本創(chuàng)效提供新動力
2018年,中孚鋁業(yè)公司以精益管理為抓手,優(yōu)化提升生產(chǎn)管理。以點巡檢工段為主體開展設備全員自主維護活動,不斷提高一線技術管理者和廣大員工的業(yè)務技能,解決了多項設備運行維護、故障修理中的難題。
2018年設備專項改善組共承擔73個課題任務,結(jié)案率94.5%。課題改善后,總體故障率平均降低27.55%,全年累計節(jié)約費用近70萬元。
電解一分廠的德馬格電葫蘆故障率降低課題,利用“簡化、合并、剔除、重排”的精益思維,打破原有思維,大膽利用天車上的PLC編程軟件替代原有昂貴的時間繼電器等元器件,既降低了故障節(jié)約了布局空間,且節(jié)省了材料費用4萬余元。
過去,電解二分廠天車液壓站壓力開關一出現(xiàn)故障就換新件,員工也戲稱自己不是維修工而是“換件工”。經(jīng)過精益培訓后,運用焦點改善12步法對壓力開關進行拆分繪圖剖析,小組討論制定對策,找出密封劣化導致開關漏油的根因,只需更換密封圈和做好防塵維護。多功能天車行走機構(gòu)和起吊升降機構(gòu)均由變頻器控制,以往出現(xiàn)故障時基本依靠外協(xié)修理,維護成本高。有了精益思維和工具后,維修人員采取徹底吹灰增加清潔頻率、處理氧化樁頭并防護、濾波電容補充溶液建立標準液位等措施,3個月后故障率降至0.96/臺。
運輸車間團隊通過焦點改善,完成散熱器風扇故障降低50%、叉車液壓系統(tǒng)故障降低30%的目標。陽極巡檢工段切實做好設備初期清掃和“兩源”治理,不斷優(yōu)化點檢標準,全年故障時間降低57.4%。
精益管理就是消除浪費、解決問題、持續(xù)改進的改善活動。2019年,中孚鋁業(yè)公司將以更加飽滿的熱情投入到各項精益改善活動中,全力以赴降本創(chuàng)效。